1 工程實例
廢水處理工藝流程如圖1。
在生物接觸氧化池,廢水自下向上流動,在填料下直接布氣,生物膜直接受到氣流的攪動,加速了生物膜的更新,使其經常保持較高的活性,而且能夠克服填料堵塞。本工藝處理能力大,對沖擊負荷有較強的適應性,污泥生成量少,不會產生污泥膨脹,無需污泥回流,易于維護管理,便于操作。
主要處理構筑物:?
、 厭氧酸化池?
矩形鋼筋混凝土結構,一座分兩格,每格尺寸20m×10m×5m,總容積為2000m3,池內設半軟性填料720m3,填料高度1.8m,底部設有微孔曝氣系統,有效停留時間17.0h,氣水比5∶1。
、 生物接觸氧化池?
矩形鋼筋混凝土結構,共一座,尺寸20m×20m×5.5m,總容積為2200m3,池內設半軟性填料1800m3,填料高度4.5m,底部設有微孔曝氣系統,有效停留時間為14.3h,氣水比45∶1。
2 運行效果
厭氧酸化--生物接觸氧化法反應處理單元從接種、馴化到正常運行歷時2個月。接種污泥取自啤酒廠生物接觸氧化池。調試時,分別向厭氧酸化池和生物接觸氧化池投加一定量的接種污泥,之后通入COD為2000mg/L的生產廢水進行悶曝,厭氧酸化池可間歇曝氣,生物接觸氧化池連續曝氣。4d后連續進水,投配青霉素、麥白霉素、鏈霉素、螺旋霉素、大觀霉素等十多種生產廢水混合液,間斷調整進水濃度、投配負荷、兩池的氣水比。45d時,填料掛膜基本完好,運行基本正常。當厭氧酸化池的氣水比為5∶1,氧化池氣水比為45∶1時,厭氧酸化池的去除容積負荷可達4.93kgCOD/(m3·d),生物接觸氧化池的去除容積負荷為5.15kgCOD/(m3·d)以上。出水COD濃度可降至443 mg/L。兩池的處理效果見表1和表2。
表1 厭氧酸化池進、出水水質
時間 |
流量(m3/d) |
COD(mg/L) |
COD去除容積負荷 |
BOD(mg/L) |
||
進水 |
出水 |
進水 |
出水 |
|||
1997年9月 |
2730 |
5106 |
3778 |
5.03 |
1680 |
1361 |
【污水處理設備】
1997年10月 |
2755 |
5275 |
3956 |
5.05 |
2115 |
1671 |
1997年11月 |
2440 |
5924 |
4473 |
4.92 |
1715 |
1372 |
1997年12月 |
2712 |
4920 |
3656 |
4.76 |
1630 |
1328 |
1998年1月 |
2632 |
4919 |
3738 |
4.32 |
1715 |
1380 |
1998年2月 |
2740 |
5436 |
3984 |
5.52 |
1698 |
1341 |
平均 |
2668 |
5263 |
3930 |
4.93 |
1759 |
1409 |
表2 生物接觸氧化池進、出水水質
時間 |
流量(m3/d) |
COD(mg/L) |
COD去除容積負荷[kgCOD(m3.d)] |
BOD(mg/L) |
SS(mg/L) |
|||
進水 |
出水 |
進水 |
出水 |
進水 |
出水 |
|||
1997年9月 |
2730 |
3778 |
529 |
4.93 |
1361 |
163 |
2210 |
150 |
1997年10月 |
2755 |
3956 |
517 |
5.26 |
1671 |
195 |
1140 |
68 |
1997年11月 |
2440 |
4473 |
377 |
5.55 |
1372 |
155 |
1190 |
125 |
1997年12月 |
2712 |
3656 |
344 |
4.99 |
1328 |
127 |
1970 |
170 |
1998年1月 |
2632 |
3738 |
468 |
4.78 |
1380 |
155 |
1570 |
159 |
1998年2月 |
2740 |
3984 |
427 |
5.41 |
1341 |
120 |
855 |
95 |
平均 |
2668 |
3930 |
443 |
5.15 |
1409 |
152 |
1489 |
128 |
技術經濟指標:運行費用0.553元/kgCOD;產污泥量0.36kg/kgCOD。
3 結論
、 此工藝可實現高濃度進水(COD5273mg/L)和高去除容積負荷[厭氧酸化池4.93kgCOD/(m3·d),氧化池5.15kgCOD/(m3·d)]。
、 本工藝處理能力大,對沖擊負荷有較強的適應性,污泥生成量少,運行費用低,勿需污
泥回流,且可降低基建費用。
4 存在的問題及建議
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