江西某食品廠目前主要以生產異VC鈉食品添加劑為主,生產過程中產生濃度高、色度高及可生化性強的廢水。針對該公司廢水的特點,采用UASB—生物接觸氧化池—Biofor(一段式生物過濾氧化反應器)工藝處理廢水,要求達到《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)的一級標準,即pH為6~9,COD≤100 mg/L,色度≤50倍。
1 食品廠廢水水質分析
該食品廠廢水主要為生產廢水,廢水中主要有機污染物為葡萄糖、α-酮基葡萄糖酸鈣、α-酮基葡萄糖酸甲酯、甲醇及產品異VC鈉等,廢水具有COD高、可生化性強及色度深等特點。該食品廠廢水水質:水量600 m3,pH 5~7,COD 5 000~6 000 mg/L,BOD5 1 500~2 000 mg/L,NH3-N≤15 mg/L,SS 150~200 mg/L,色度≤200倍。
2 廢水處理工藝
根據進水水質和水量情況,結合調研情況和實驗室小試及中試結果進行處理工藝的優化組合,確定了“UASB—生物接觸氧化池—Biofor工藝的序批式運行處理工藝,廢水處理站設計處理水量為600 m3/d,工藝流程如圖 1所示。
圖 1 廢水處理工藝流程
2.1 各主要構(建)筑物的尺寸及主要設備
(1)格柵井:設1道粗格柵和1道細格柵,材質均為塑料。粗格柵寬度為300 mm,有效柵隙為16 mm;細格柵寬度為300 mm,有效柵隙為16 mm,尼龍網D≤2 mm。廢水首先經過粗細兩道格柵,粗格柵設在進水口處去除廢水中較大漂浮物,細格柵設置在提升泵房后,用以攔截廢水中的部分懸浮物。
(2)調節池。1座,鋼混結構,尺寸16.0 m×9.0 m×2.7 m。調節池能有效減緩水量不均、濃度不均所帶來的沖擊以及調節廢水pH,保證后續處理連續、穩定地運行,為了防止污泥沉淀和過度酸化,與生物接觸氧化池共用一臺羅茨鼓風機。調節池主要配置設備為提升泵2臺(1用1備),型號50WQ15-22-2.2,流量 25 m3/h,揚程16 m,功率2.2 kW; pH在線儀2臺,型號pH5778型;自制攪拌機。
(3)UASB反應器。1座,鋼混結構,尺寸9.0 m×8.4 m×8.0 m。UASB反應器分別采用三相分離器和厭氧布水器各7個,目的使水中的有機物與顆粒污泥充分接觸,產生劇烈反應,從而去除廢水中的COD、BOD5,增強廢水的可生化性。
(4)生物接觸氧化池。1座,鋼混結構,尺寸8.4 m×3.5 m×6.5 m。生物接觸氧化池內設置填料,填料淹沒在廢水中,水中的有機物被附著在填料上的微生物吸附、氧化分解和轉化為新的生物膜。生物膜脫落后一般通過沉淀池去除。生物接觸氧化池內的氧氣來源于羅茨鼓風機,羅茨鼓風機2臺(1用1備),型號HSR100,風量7.55 m3/min,風壓63.7 kPa,功率15 kW。
(5)沉淀池。1座,鋼混結構,尺寸3.5 m×3.5 m×6.5 m。沉淀池由進出水口、水流部分和污泥斗3個部分組成。沉淀池設計在生物接觸氧化池后面的目的是為了去除脫落的生物膜,從而凈化水體。
(6)Biofor池。6座,鋼混結構,尺寸3.2 m×2.1 m×5.0 m,生物濾料規格為SLJTW-3.5,體積為150 m3。Biofor池集生物氧化和截留懸浮固體于一體,保證出水水質的穩定性。Biofor池內的氧氣來源于羅茨鼓風機,羅茨鼓風機2臺(1用1備),型號HSR100,風量7.55 m3/min,風壓63.7 kPa,功率15 kW。 為了保證Biofor池的穩定性,通常進行反沖洗,主要設備為反沖洗鼓風機1臺,型號HSR125,風量10.73m3/min,風壓53.9 kPa,功率18.5 kW;反沖洗水泵1臺,型號SLS150-200A ,流量232 m3/h,揚程8.5 m,功率11 kW。
(7)貯水池。1座,鋼混結構,尺寸4.2 m×4.2 m×4.7 m。貯水池中的水通過標準化排污口排放至污水管網入工業園污水 處理廠。
(8)污泥池。1座,鋼混結構,尺寸3.0 m×3.0 m×5.5 m。污泥經螺旋泵泵入污泥脫水機,進行壓濾,污泥池的上清液和污泥脫水機的濾液返回調節池,泥餅進行外運。
主要裝置為:螺旋泵1臺,型號G30-1,流量5 m3/h,揚程60 m,功率2.2 kW;污泥脫水機一臺,XMZ30/800-UB型,功率3 kW。
2.2 工藝說明
2.2.1 UASB反應器
厭氧消化可分為高溫厭氧消化(550 ℃)、中溫(350 ℃)和常溫厭氧消化,高溫厭氧消化效率比較高,其容積負荷均在8~30 kg/(m3·d);中溫厭氧消化效果適中,其容積負荷均在6~20 kg/(m3·d),而常溫厭氧消化效果較差。其設計必須根據被處理污水的特點、溫度和處理設施所在地的氣候特點而定。UASB反應器所采用的上流速度約0.5~2.5 m/h。
通過該處理工段可去除污水中80%以上有機物,同時所降解的有機物在厭氧細菌(產酸和產甲烷菌)的作用下轉化為沼氣。沼氣中CH4體積分數在65%左右。沼氣通過集氣罩收集,不會對周圍環境帶來氣味。沼氣進入處理系統的沼氣燃燒系統。
由于污水濃度較低,UASB反應器進水上升流速不足,可能導致“短流”或“溝流”現象,故通過厭氧出水回流改善進水水力條件。此外厭氧出水回流可提高進水的堿度,降低污水進水的揮發酸(VFA)濃度,進一步減少酸化的可能性。
由于厭氧反應器內污水對金屬有一定的腐蝕性,如采用鋼結構布水器和三相分離器,則使用壽命較短,一般三、五年就可能腐蝕掉,故必須采用耐腐蝕性強的玻璃鋼或不銹鋼。
2.2.2 Biofor濾池
設計采用6組Biofor,Biofor濾池的結構如圖 2所示。
圖 2 Biofor濾池的結構示意
3 調試運行及工藝調試運行結果
3.1 調試運行
3.1.1 調節池
調節池調節進﹑出水流量,使管渠和構筑物正常工作,不受廢水高峰流量或濃度變化的影響。筆者工程采用在線流量計,調節進水流量為40 m3/h。若流量計不準確,必須及時校準使用。
3.1.2 UASB反應器
UASB投入運行前必須進行充分實驗和氣密性實驗,充分實驗要求無漏水現象。選用污水廠污泥消化池的消化污泥進行接種。接種污泥的質量濃度為30 kg/m3,接種量為UASB反應器有效容積的30%,接種方式為將接種污泥加水攪拌后,用污泥泵均勻地輸入到UASB反應池各布泥點。進水COD為6 000 mg/L,初始用稀釋水稀釋進水COD為1 000 mg/L,然后逐步提高有機負荷直到可降解的COD去除率達到80%為止。當可生物降解的COD去除率達到80%后,逐步提高進水COD,直到達2 000 mg/L,在這段運行中,有少量非常細小的分散污泥帶出,其主要原因是水的上流速度和逐漸產生的少量沼氣。下一階段COD增加由2 000 mg/L開始,每次濃度增加20%,操作時間為1個月,經過多次重復操作達到設計指標6 000 mg/L。在這段運行中,由于提升水量大,COD高,產氣量和上流速度的增加引起污泥膨脹,污泥量帶出量多,大多為細小非分散的污泥或部分絮狀污泥,這種污泥的帶出,有利于顆;勰嗟男纬。當反應器的進水COD達到設計指標6 000 mg/L,以后的穩定運行階段,要嚴格控制pH、溫度、有機負荷、VFA、ALK等各項操作參數,逐步形成顆粒污泥。UASB反應器運行時間段,性能穩定,COD去除率為85%,色度去除率為50%,SS去除率為25%。
3.1.3 生物接觸氧化池
接觸氧化池接種污泥來自污水處理廠的脫水污泥,好氧污泥投入接觸氧化池后,采用先間歇進水后連續進水方式培養氧化池內污泥,沉淀池污泥在MLSS大于5 000 mg/L,SV大于30%之前全部回流,同時保證氧化池內DO在2 mg/L左右。接觸氧化池的調試效果以UASB反應器調試出水水質和水量為前提。好氧污泥培養馴化階段,按m(C)∶m(N)∶m(P)為100∶5∶1向氧化池內加磷酸二銨和尿素,以滿足微生物正常生長需要。
投入污泥3 d后填料上生成極薄的生物膜,顯微鏡下觀察發現有個別的豆形蟲,隨著營養的不斷補充,生物膜不斷增厚。第10天后,盾纖蟲、吸管蟲、輪蟲等原生動物出現,菌膠團發育良好,出水水質降至135 mg/L。生物接觸氧化池運行時間段,性能穩定,COD去除率為80%,色度去除率為50%,SS去除率為80%。
3.1.4 Biofor池調試運行
Biofor池采用自然掛膜方法。在濾池進水之前,先對濾池進行沖洗和曝氣,使陶粒中的泥沙和雜質被帶走。Biofor池的調試及運行分兩個階段進行,個階段采用間歇進水的方式,水力停留時間為12 h,每隔40 min進廢水30 min,水速控制在1.0 m/h,運行時間為7 d。第二階段采用連續進水,在連續曝氣的條件下逐步增大進水流量,直到達到設計的進水流速。此階段水解酸化池污泥進入到濾池,被濾料截留、吸附,易于生物膜的快速生長,掛膜期間,隨著進水量的增加,微生物的生長,在濾料表面形成一層肉眼可見的生物膜,掛膜期間濾池不得進行反沖洗。COD去除率為70%,色度去除率為50%,SS去除率為30%。
運行期間,按設計方案進行進水。Biofor池的反沖洗采用氣水聯合的方式,單獨氣洗5 min,然后氣水一起反沖洗10 min,直至出水不再含有明顯雜質,反沖洗水回流到調節池。出水水質達到國家標準。
3.2 調試及運行效果分析
廢水經過UASB反應器、生物接觸氧化及Biofor處理后出水各項指標均達到GB 8978—1996中的一級標準。經 3個月調試后,國家法定環境監測單位對工程出水進行連續監測 12 d,選取第9天各處理單元出水COD、色度、SS、pH數據進行記錄。
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