北京航天城污水處理廠是跨世紀國家重點工程的配套設施。該污水處理廠分兩期建設,一期工程于1996年12月破土動工,至1998年4月建成并投入設備調試及試運行,7月29日經北京市環保局驗收后轉入正常運轉。近期排放污水量7 200m3/d,遠期14 400m3/d。廢水主要包括生活污水、工業廢水和醫院污水,各自所占比例為81.5%、18.0%、0.5%,其污水主要是生活污水,主要污染物包括:有機物、懸浮物和油類等。設計進出水水質及排放標準(北京市綜合廢水排放二級標準)見表1。
1 工藝概況
1.1 工藝簡介
在大量文獻調研基礎上,通過方案篩選,我們選用周期循環活性污泥法(Cyclic Activated Sludge System,簡稱CASS)。該工藝比較早是美國川森維柔廢水處理公司1975年研究成功并推廣應用的廢水處理技術專利。為將該工藝引進、消化,探討適合 我國國情的新型污水處理工藝,總裝備部工程設計研究總院環保中心于1994年在實驗室進行了模擬試驗研究,并成功地應用于北京航天城污水處理廠。
1.2 工藝流程
污水處理廠高程布置如圖1所示。污水中含有較大顆粒的懸浮物和漂浮物,經過格柵截留,除去上述污染物,防止后續處理構筑物管道、閥門和水泵機組堵塞。污水 經集水池用潛污泵抽至沉砂池,在沉砂池中可除去比重較大的無機顆粒,污水經沉砂池后由配水管自流進入CASS池進行生物處理,出水達標后,部分用作農田灌 溉或池塘補充水,剩余部分排放。
CASS池是污水處理廠的核心,它在SBR的基礎上前部設置了生物選擇區,后部安裝了可升降的自動潷水器,曝氣、沉淀、排水均在同一池子內周期性循環進 行。生物選擇區和主反應區之間由隔墻隔開,污水由生物選擇區通過隔墻下部進入主反應區,托動水層緩慢上升。整個CASS池平面24m×24m,主反應區和 預反應區長度分別為19.25m和3.75m,寬度方向分4格,每格可獨立運行,池深5m,有效水深4.5m(污泥區高1.3m,緩沖區高1.7m),活 性污泥界面以上比較小水深為1.34m,每周期排水比約為1/3,CASS反應池構造簡圖示于圖2。
2 工程調試和試運行
污水處理廠調試及試運行是污水處理工程建設的重要階段,是檢驗污水處理廠前期設計、施工、安裝等工程質量的重要環節。設備安裝完工后,按單體調試、局部聯 合調試和系統聯合試運轉三個步驟進行。污泥的培養馴化采用接種培養法,具體是在CASS池中加入其它污水處理廠濃縮脫水后的污泥,悶曝24h,此后每天排 出部分上清液并加入新的污水,逐步加大負荷,此階段不排泥。培養期間應通過鏡檢密切觀察CASS池中微生物相的變化;同時進行進、出水水質及反映活性污泥 性能指標的測定,包括:SV、MLSS、SVI、COD、BOD5等。隨著微生物培養時間的增加,檢測到污泥中有大量活躍的原生動物和少量的后生動物,此 時SVI=80mL/g~100mL/g,SV=18%~20%,MLSS=1 200mg/L~1 800mg/L,表明活性污泥培養基本成功。此階段完成后即可進入污水廠全面試運行階段。
污水廠試運行是指在滿負荷進水條件下,優化、摸索運行參數,取得比較佳的去除效果,同時對工程整體質量進一步全面考核,為今后長期穩定運行奠定基礎。此階段 大致包括以下幾方面工作:潷水器控制參數的確定,CASS池運行周期及曝氣、沉淀、排水、閑置時間的分配,自控系統的校正、污泥脫水過程中混凝劑的投加量 等。
2.1 潷水器控制參數的確定
CASS工藝的特點是程序工作制,可依據進、出水水質變化來調整工作程序,保證出水效果。潷水器是CASS工藝中的關鍵設備,工程采用的潷水器是我院環保 中心和四達水處理公司在模擬試驗基礎上開發成功的新型潷水設備。該潷水器采用絲杠套筒式,通過電機的運動,帶動絲杠上下移動,從而帶動連接于絲杠末端的浮 動式潷水堰,完成潷水過程。
每次潷水階段開始時,潷水器以事先設定的速度首先由原始位置降到水面,然后隨水面緩慢下降,下降過程為:下降10s,靜止潷水30s,再下降10s,靜止 潷水30s…,如此循環運行直至設計排水比較低水位,通過潷水器的堰式裝置迅速、穩定、均勻地將處理后的上清液排至排水井,潷水器下降速度與水位變化相當, 排出的始終是比較上層的上清液,不會擾動已沉淀的污泥層。潷水器上升過程是由低水位連續升至比較高位置,即原始位置,上升時間通過調試摸索確定。潷水器在運行 過程中設有限位開關,保證潷水器在安全行程內工作。調試工作主要是根據進出水水質及水量來探索潷水器的排水時間、潷水器比較佳下降速度及排水結束后潷水器的 上升時間。
2.2 CASS池運行周期的確定
根據實驗室小試結果,原設計的CASS池運行周期是4h,其中曝氣2h,沉淀1h,排水1h。調試過程中發現原水濃度比設計原水濃度低,有必要根據實際廢 水水質情況來確定運行周期,根據進出水水質指標適當調整周期中各階段時間的分配,如適當減少曝氣時間、延長沉淀時間等,這樣在保證出水水質的情況下節省了 能耗。污水廠實際運行周期仍是4h,其中曝氣1.5h,沉淀1h,排水1h,閑置0.5h。
2.3 自控系統的校準
CASS工藝之所以在國外得到普遍應用,得益于自動化技術的應用。北京航天城污水處理廠根據工藝流程與廠區設備分布狀況,自動控制采用集散式控制系統,由 我院環保中心與北京研華公司合作研制。整套控制系統采用現場可編程控制(PLC)與微機集中監控,在污水提升泵房、4座CASS池及污泥脫水機房各設置1 臺現場控制機(可手動控制);在中心監控室設有1臺工控機和模擬顯示屏,F場控制機獨立完成相應的參數設置、數據顯示、自動控制、數據通信等全功能,中央 控制計算機通過工業現場總線向各現場控制機傳輸和采集數據,并可根據進、出水水質變化適當調整工作程序,發現問題及時解決。模擬顯示屏顯示工藝全過程的數 據與狀態。
2.4 運行結果
從每天監測的水質情況看,CASS工藝經過上述各階段的調試和試運行,取得了良好效果。進水水質:CODCr=70mg/L~80mg /L,BOD5=30mg/L~35mg/L,pH=6.8~7.5;出水經常保持在CODCr=20mg/L以下,BOD5=7mg/L左 右,SVI=80mL/g~100mL/g,SV=18%~20%,pH=6.8~7.5,優于國家排放標準。
CASS工藝產生的污泥量較少,污泥性質穩定,具有良好的沉降、絮凝、脫水性能。調試至今半年過去了,未發生污泥膨脹現象,這樣更從實踐上驗證了CASS工藝的優越性。
3 CASS工藝的特點
從北京航天城污水處理廠的運行實踐來看,CASS工藝與其它污水處理工藝相比確實是一種先進實用的工藝。具體體現在以下幾個方面:
(1)此工藝建設費用低,與常規活性污泥法相比,省去了初次沉淀池、二次沉淀池及污泥回流設備,工藝流程簡潔,建設費用可節省10%~25%,占地面積可減少20%~35%。
(2)運轉費用省。由于曝氣是周期性的,重新開始曝氣時,氧濃度梯度大,傳遞效率高,節能效果顯著,運轉費用可節省10%~25%。此外,本工程采用水下曝氣機代替傳統鼓風機曝氣,消除了噪音污染。
(3)有機物去除率高,出水水質好。
(4)管理簡單,運行可靠,能有效防止污泥膨脹。與傳統的SBR工藝相比,CASS比較大的特點在于增加了一個生物選擇區,且連續進水(沉淀期、排水期仍連 續進水),沒有明顯標志的反應階段和閑置階段。設置生物選擇區的主要目的是使系統選擇出良好的絮凝性生物。
據有關資料介紹,污泥膨脹的直接原因是絲狀菌的過量繁殖。由于絲狀菌比菌膠團的比表面積大,因此,有利于攝取低濃度底物。而一般絲狀菌的比增殖速率比其它 細菌小,在高底物濃度下菌膠團和絲狀菌都以較大速率降解底物和增殖,但由于菌膠團細菌比增殖速率較大,其增殖量也很大,從而占優勢。所以CASS池首端設 計合理的生物選擇區可以有效地抑制絲狀菌的生長和繁殖,克服污泥膨脹。
(5)控制系統設計緊密結合CASS工藝特點,管理簡單,運行可靠。CASS工藝要求周期性地對相關設備進行控制,在系統設計與軟件編程上我們采取了以下 做法:①潷水器的潷水量采用了準PWM法,即在排水進程潷水器間歇下降,由于下降時間與間歇時間均可方便設定,實現了非調速潷水機潷水量的控制;②監控室 內可方便地設定曝氣量;③采取了超低水位進程暫停、超高水位聲光報警等較完備的保護措施。④污水提升泵采用自動循環備用的自控模式,使每臺泵的運行幾率盡 可能相同;避免了自動備用方式造成的主泵過度運轉。日處理量7 200m3/d的北京航天城污水處理廠,需操作管理工5~8人,而我國相同規模采用傳統污水處理工藝則需操作管理工30人以上。
(6)污泥產量低,性質穩定。